關(guān)于煉鋼業(yè)的環(huán)保問題:日本高級鋼冶煉環(huán)保技術(shù)

日本是世界先進的鋼鐵生產(chǎn)國家,其在煉鋼方面存在的矛盾問題是,一方面采用大型設(shè)備進行大批量生產(chǎn)來提高生產(chǎn)效率,另一方面為滿足產(chǎn)品高級化、多品種化需求,不得不降低生產(chǎn)效率和增加能源消耗。以京都議定書為代表的CO2減排、減少能耗、節(jié)省資源等全球性的環(huán)保要求不斷高漲,在這種情況下,鋼鐵業(yè)需要研究根本性對策以實現(xiàn)低環(huán)境負荷生產(chǎn)。日本住友金屬和歌山鋼廠在高級鋼冶煉環(huán)保技術(shù)方面開發(fā)出良好工藝,現(xiàn)介紹如下。

1 爐渣、粉塵的循環(huán)利用技術(shù)

1.1 爐渣循環(huán)利用

  在傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐精煉法中,由于脫磷能力小,所以要投入大量的脫磷劑,因此產(chǎn)生大量的爐渣,排出的爐渣廢棄物增加了環(huán)境負荷。雖然爐渣可以在土建工程和路基建設(shè)中得到循環(huán)利用。但是由于爐渣的市場需求量不斷變化,所以對爐渣發(fā)生量的控制就成為一個急需解決的問題。對流精煉法由于利用頂?shù)状缔D(zhuǎn)爐分別進行脫碳和脫磷精煉,所以可以實現(xiàn)脫磷處理條件的最佳化,并且脫碳處理使用完的精煉劑可以在脫磷處理中進行再利用,所以渣量大幅度減少。對流精煉法由于精煉劑再利用和脫磷處理條件最佳化,使爐渣的發(fā)生量從97kg/t鋼下降到52kg/t鋼,渣量約減少了一半。

1.2 粉塵循環(huán)利用

  在鋼鐵廠的產(chǎn)品制造過程中會產(chǎn)生鍍鋅廢鋼,為在廠內(nèi)將這些被鋅污染的廢鋼處理掉,就將這些廢鋼作為轉(zhuǎn)爐的鋼鐵料使用。因此,轉(zhuǎn)爐吹煉中產(chǎn)生的粉塵含Zn。由于轉(zhuǎn)爐產(chǎn)生的粉塵量很大,分離回收Zn的成本很高,所以不得不采用填埋方法處理含Zn粉塵,但這種方法增加了環(huán)境負荷。

  由于脫磷反應(yīng)比脫碳反應(yīng)的溫度低,供氧速度小,所以煙塵中Zn損失小。因此,在進行脫磷處理時投入含Zn廢鋼,就可以生成少量高濃度含Zn粉塵。這樣,就比較容易從回收粉塵中分離出Zn。對流精煉法利用粉塵集塵裝置回收少量高濃度含Zn粉塵,再利用回轉(zhuǎn)窯將粗鋅和鐵粉進行分離,將粗鋅銷售給鋅精煉廠做原料,鐵粉用作廠內(nèi)高爐的煉鐵原料。經(jīng)過這樣的處理,在脫碳時就可以不使用含Zn廢鋼,產(chǎn)生的全部粉塵都被高爐作為煉鐵原料再利用。 因此,本開發(fā)工藝將過去作為廢棄物處理的粉塵進行資源化循環(huán)利用。過去的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)1噸鋼要填埋11kg的含Zn粉塵,現(xiàn)在粉塵廢棄量變?yōu)榱恪?/p>

2 快速脫碳吹煉技術(shù)

2.1 高速供氧技術(shù)

  轉(zhuǎn)爐脫碳處理對轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)能力有很大影響。因此,有必要提高脫碳處理所需氧氣的供氧速度。以前,轉(zhuǎn)爐冶煉前的鐵水預(yù)處理能力小,需要在轉(zhuǎn)爐上進行脫磷,由于考慮到熔渣飛濺等問題,提高供氧速度有很大困難。

  對流精煉法采用專用轉(zhuǎn)爐進行脫磷處理,脫碳爐不進行脫磷處理,因此脫碳爐精煉劑用量達到最小化程度,供氧速度就可以提高。但是又出現(xiàn)了一個新問題,由于脫碳爐精煉劑用量少,吹入轉(zhuǎn)爐內(nèi)的高速氧氣射流沖擊到鐵水表面產(chǎn)生大量鐵粒飛濺,即發(fā)生嚴重的噴濺現(xiàn)象。為解決這個問題開發(fā)出可以抑制噴濺現(xiàn)象的新型氧槍。傳統(tǒng)氧槍槍頭有排列成與槍頭圓周成同心圓的4-6個直徑相同、傾角相同的噴嘴,這種氧槍吹入的氧氣射流會發(fā)生相互干擾,導(dǎo)致大量鐵水顆粒飛濺。基于對傳統(tǒng)氧槍問題的分析,新開發(fā)的氧槍槍頭是由不同直徑、不同傾角呈插花式排列的噴嘴構(gòu)成的。這種噴嘴的配置避免了氧氣射流的互相干擾,最大限度地降低了鐵水的噴濺量。

  隨著鐵水液面上射流重疊率的減少,噴濺量以指數(shù)關(guān)系下降。此外,還對新型氧槍高、低傾角噴嘴的直徑比與噴濺量的關(guān)系進行了研究,實驗是在水力模型裝置和2t實驗轉(zhuǎn)爐中進行的。高傾角噴嘴直徑和低傾角噴嘴直徑,并將D2/D1=1時的噴濺量作為基準值,對噴濺量進行了指數(shù)化處理。

  上述的實驗結(jié)果在實驗轉(zhuǎn)爐上也得到了驗證,隨后這種新型氧槍很快在轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)上得到應(yīng)用。結(jié)果表明,即使在5.0Nm3/min的高速供氧條件下,也未出現(xiàn)鐵水顆粒附著在氧槍和爐體引起的操作故障。傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐法的脫碳吹煉時間約為20min,和歌山新鋼廠脫碳爐的吹煉時間縮短到9min。

2.2 高速吹煉控制技術(shù)

  由于提高供氧速度縮短了吹煉時間,相應(yīng)地要求縮短吹煉終點溫度和終點碳含量的控制時間。

  在傳統(tǒng)方法中,用副槍測定吹煉終點溫度和終點碳含量,因此要進行取樣,然后根據(jù)取樣測定的溫度和[C]進行數(shù)學模型計算,根據(jù)計算結(jié)果停止吹煉。吹煉停止后再次用副槍測定溫度和[C],合格后出鋼。在出鋼的最初階段要根據(jù)吹煉時取樣分析的[P]分析值,進行是否繼續(xù)出鋼的判斷。為完成這些操作,必須在吹煉結(jié)束前約120s,進行吹煉末期的副槍取樣測定。吹煉結(jié)束前約120s,對于吹煉時間為20min的傳統(tǒng)吹煉來說相當于完成了90%的吹煉過程,而對于吹煉時間為9min的高速吹煉來說相當于完成78%的吹煉過程。因此,在高速吹煉情況下,采用傳統(tǒng)控制方法必然會大大增加脫碳量模型預(yù)測值的誤差。

  基于這種分析,開發(fā)出適用于高速吹煉的改進型控制方法。在改進型控制方法中,由于采用[C]和溫度預(yù)測的動態(tài)模型,提高了預(yù)測的準確性,可以省略吹煉結(jié)束時[C]和溫度的測定。此外,由于鐵水脫磷的穩(wěn)定性,不必通過取樣分析判斷是否繼續(xù)出鋼,可以使吹煉中副槍的動態(tài)測定時間接近吹煉過程的90%,即在吹煉結(jié)束前約60s完成。

  在傳統(tǒng)模型中,吹煉末期過氧化渣中的[O]含量和鋼水中的[C]含量,是沒有考慮出鋼結(jié)束之前脫碳量的值,因此,出鋼后鋼中[C]含量的預(yù)測值有波動。在新開發(fā)方法的副槍測定時,除了進行傳統(tǒng)的碳濃度和溫度測定,還可以測定熔渣中的氧濃度,并將熔渣氧濃度輸送給動態(tài)模型,因此,提高了出鋼結(jié)束時鋼中[C]含量的預(yù)測準確性。

2.3 脫碳爐的處理周期時間

  由于采用了上述的高速供氧技術(shù)和高速吹煉技術(shù),和歌山新煉鋼廠脫碳爐的處理周期時間為20min,其中,送入鐵水4min、吹煉9min、出鋼5min、放渣和補爐2min。

3 多功能二次精煉法

  轉(zhuǎn)爐脫碳吹煉后鋼水的硫含量雖然已經(jīng)降到30ppm,但是高純度鋼(高性能油井管)對硫含量的要求是10ppm以下,最好是5ppm以下。為達到這種要求,傳統(tǒng)的做法是,轉(zhuǎn)爐出鋼后在鋼包內(nèi)進行脫硫處理。處理方法是,將噴槍深入鋼水中,利用Ar氣從噴槍口將脫硫劑吹入鋼水進行脫硫。由于粉狀脫硫劑陷入Ar氣氣泡內(nèi),所以不能保證鋼水和脫硫劑之間有足夠的脫硫反應(yīng)面積,影響了脫硫速度的提高,因此要投入大量脫硫劑。由于脫硫后要進行脫氣處理,所以,必須在脫硫后將大量的脫硫渣排出。這樣就增加了脫硫時間,并且鋼水溫度降低造成能量的損失。此外,由于是在大氣壓條件下進行攪拌操作,大氣中的氮會溶入鋼中,這樣,也會對鋼材性能產(chǎn)生不利影響。為解決傳統(tǒng)方法中存在的這些問題,實現(xiàn)高效率生產(chǎn)低氮低硫鋼,開發(fā)出多功能二次精煉法。這種精煉法是在真空條件下進行,對鋼水處理的主工序RH爐附加了脫硫功能,使脫氣和脫硫在同一個工序完成,實現(xiàn)工藝流程的緊湊化。

  RH附加脫硫功能采用的不是從鋼水內(nèi)部輸入,而是從爐子上面將脫硫劑吹入鋼水表面的方法。被吹入的脫硫劑接觸到真空條件下的鋼水面后在進入鋼水內(nèi)部時,不會陷入Ar氣氣泡內(nèi),從而保證了足夠的脫硫反應(yīng)面積,大大提高了脫硫速度,可以實現(xiàn)很低的終點硫含量。由于脫硫劑用量很少,所以脫硫后不需要進行物理除渣操作,因此溫度下降少,熱能損失小。

  過去曾認為,在真空條件下頂吹粉劑會被真空排氣泵吸走,不能發(fā)揮有效的作用。但RH附加脫硫法開發(fā)的噴粉技術(shù)對噴槍的噴嘴形狀進行了改造,使粉劑和粉劑載體形成強力射流,可以無損失地將粉劑吹到鋼水表面。實驗證明,頂吹粉劑的方法可以達到高純度鋼的硫、氮含量要求,從而可以冶煉高級鋼,且熱能損失也降低到傳統(tǒng)方法的1/2。