酸洗線酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)創(chuàng)新!

  1.研究背景

  目前,各大鋼鐵企業(yè)的酸洗線一般有4-10 個(gè)酸槽,多采用淺槽紊流酸洗工藝。酸槽有側(cè)進(jìn)酸口,產(chǎn)生高速紊流,酸槽底部附加的進(jìn)酸口可以從板帶底部提供新鮮酸液并起到托起帶鋼的作用,這樣可以提高酸洗效果,還可以避免帶鋼與槽底接觸而劃傷帶鋼表面。

  酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)是酸洗線必不可少的設(shè)備,包括酸罐、酸流管路、過濾器和酸泵、酸槽、側(cè)進(jìn)酸管路和底進(jìn)酸管路、擠干輥、酸槽頭石、入口回酸管路和出口回酸管路。酸槽由入口回酸槽、中間酸槽和出口回酸槽構(gòu)成開口向下的槽體,酸槽頭石安裝于入口回酸槽的頂部,擠干輥安裝于出口回酸槽內(nèi)部,入口回酸管路和出口回酸管路分別連接入口回酸槽和出口回酸槽。酸罐中儲(chǔ)存的酸液在酸泵的作用下,經(jīng)過濾器過濾后流入酸流管路,酸液經(jīng)側(cè)進(jìn)酸管路和底進(jìn)酸管路進(jìn)入酸槽對(duì)帶鋼進(jìn)行酸洗,最終酸液由入口回酸槽經(jīng)入口回酸管路、出口回酸槽經(jīng)出口回酸管路循環(huán)至酸罐,酸流管路和回酸管路保證了酸液的正常循環(huán)?,F(xiàn)有的酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)流入酸罐的回酸管路上并未設(shè)計(jì)過濾裝置,極易使破碎膠皮、雜質(zhì)碎塊和尼龍板碎片進(jìn)入到回酸管路內(nèi)造成堵塞,產(chǎn)生的主要影響有:1)影響酸槽內(nèi)酸液液位,帶鋼容易和酸槽底部接觸產(chǎn)生劃傷缺陷;2)影響底注酸流量,如果酸槽底部注酸管路不暢通會(huì)直接影響底注酸流量,導(dǎo)致底注酸壓力過小甚至無壓力,無法起到托起帶鋼作用而產(chǎn)生劃傷缺陷;3)對(duì)酸液溫度精確控制造成不利影響;4)影響酸液質(zhì)量甚至酸洗效果。

  2.解決方案

  針對(duì)上述問題,河鋼邯鋼對(duì)酸洗線酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了創(chuàng)新,即在入口回酸槽內(nèi)固定安裝二級(jí)過濾裝置,出口回酸槽內(nèi)固定安裝三級(jí)過濾裝置。通過增裝過濾裝置,可以對(duì)進(jìn)入回酸管路的酸液進(jìn)行有效過濾,避免回酸管路堵塞,保證酸槽內(nèi)酸液液位和底注酸流量,有效避免帶鋼在酸洗過程中的劃傷,提高產(chǎn)品表面質(zhì)量。其結(jié)構(gòu)示意見圖1。

  二級(jí)過濾裝置為無底長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),尺寸與入口回酸槽的尺寸相匹配,頂部過濾孔為長(zhǎng)方形,側(cè)面過濾孔為圓形;三級(jí)過濾裝置為無底長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),其長(zhǎng)度和寬度與出口回酸槽的長(zhǎng)度、寬度相匹配,高度小于出口回酸槽的高度,頂部過濾孔為大小不等的長(zhǎng)方形,側(cè)面過濾孔為圓形。

  本裝置使用周期可達(dá)6個(gè)月以上,完全可利用檢修時(shí)間檢查清理表面雜物,而不必專門停車清理,節(jié)約大量人力物力和事故影響時(shí)間。本裝置使用壽命長(zhǎng)達(dá)10-15年,成本低、安裝簡(jiǎn)易、操作簡(jiǎn)單,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,極具推廣價(jià)值。

  3.應(yīng)用效果

  新型酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng),可以有效過濾掉破碎膠皮、尼龍板碎片、擠干輥側(cè)蓋碎片等雜物,避免雜物進(jìn)入回酸管路內(nèi),保證了酸液的正常循環(huán)、底注酸流量和正常液位高度,使底注酸管路起到托起帶鋼的作用,避免帶鋼和酸槽接觸產(chǎn)生劃傷缺陷,提高了酸洗帶鋼表面質(zhì)量。循環(huán)管路的暢通保證了酸液溫度精確和酸洗效果,提高了酸液的質(zhì)量和酸洗循環(huán)泵的使用壽命,節(jié)約酸液,實(shí)現(xiàn)低成本高品質(zhì)生產(chǎn),最終提高了酸洗產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí),降低了銹蝕、劃傷缺陷質(zhì)量異議的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),增設(shè)的二級(jí)過濾裝置和三級(jí)過濾裝置使用周期長(zhǎng),降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,在冶金企業(yè)酸洗生產(chǎn)線中有廣泛的應(yīng)用前景。

  4.經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益

  4.1經(jīng)濟(jì)效益

  1)按照新工藝生產(chǎn)的酸洗、酸軋產(chǎn)品,平均每月避免表面劃傷產(chǎn)生降級(jí)產(chǎn)品為580噸左右,由一級(jí)品降為二級(jí)品平均每月450噸,每噸損失200元;降為三級(jí)品平均每月130噸,每噸損失300元。每月平均減少降級(jí)損失為:450×200+130×300=12.9萬元,年創(chuàng)效益12.9×12=154.8萬元。
  2)通過采用酸洗線酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng),提升了酸洗線、酸軋生產(chǎn)線整體工藝技術(shù)水平,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定后每月平均產(chǎn)量增加3000噸,每噸多創(chuàng)效益150元左右,年創(chuàng)效益:3000×12×150=540萬元。
  3)每月減少設(shè)備消耗、維護(hù)費(fèi)用10萬元,年降低成本:10×12=120萬元。

  年創(chuàng)效益合計(jì)為:154.8+540+120=814.8萬元。

  4.2社會(huì)效益

  該酸洗介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)的成功應(yīng)用填補(bǔ)了國內(nèi)酸洗、酸軋生產(chǎn)線酸洗產(chǎn)品表面質(zhì)量控制技術(shù)領(lǐng)域的空白,提升了企業(yè)形象,大幅提高了冷軋帶鋼的質(zhì)量等級(jí)及一級(jí)品率,為節(jié)約成本、品質(zhì)增效做出了貢獻(xiàn)。